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在煤油天然氣長輸管道施工中,為停止鋼管焊接,坡口品質(zhì)十分重要。今朝監(jiān)理的防腐廠2臺JM.010管子坡口機是天水某機床廠依據(jù)應(yīng)用請求專門為功課線計劃制作的,屬樣機性子,未定型產(chǎn)物。
因為工期緊,在計劃和制作上存在很多缺點,投產(chǎn)以來不停無奈失常事情,重大制約施工臨盆進度。臨盆廠家曾屢次派售后服務(wù)職員了解環(huán)境,帶來很多從新計劃加工的零配件停止重復調(diào)試,但都未從根本上辦理成績。這2臺坡口機成為了制約坡口車制臨盆的瓶頸。這2臺坡口機重要存在如下幾個
成績:
1、夾鉗驅(qū)動齒輪軸的布局成績
夾鉗由一個體系壓力20kg/cm2的液壓油缸活塞桿和與油缸活塞桿剛性銜接的齒桿經(jīng)由過程夾鉗驅(qū)齒輪分離使兩塊夾鉗同時做反向挪動,從而使管子夾緊或抓緊。
原機的夾鉗驅(qū)動齒輪軸為一個直徑20mm的40鋼軸,如圖1所示。其強度不敷,加上齒輪定位卡簧槽的存在,使軸的有用直徑不敷17ram,很難承
受體系的夾緊力(3.14×602X20kg),齒輪軸極易在卡簧槽處發(fā)生曲折或斷裂。若斷裂,則該側(cè)的夾鉗便不克不及挪動,無奈停止臨盆;若齒輪軸彎
曲,則使齒輪和齒桿的嚙合地位發(fā)生轉(zhuǎn)變,進而使夾鉗中心點和刀盤中心點發(fā)生偏移,車制出的鋼管就成為了“馬蹄口”。是以形成大量產(chǎn)物不合格而返工。齒輪軸常常發(fā)生曲折,調(diào)換一根新軸,僅用兩三天就曲折變形了。為此,對齒輪軸布局停止了改革,撤消了卡簧槽,改卡簧定位為定位套定位,將軸的直徑加大~U25mm,同時對齒輪和銅套停止了響應(yīng)的篡改,對軸徑加粗后,又新增了6mm厚的定位套,軸的強度大大增長,同時調(diào)換了天然磨損的銅套,從根本上辦理了齒輪軸曲折斷裂的成績。在臨盆中未再發(fā)生齒輪軸曲折斷裂征象。實踐證明,對齒輪軸的改革得到勝利,后果明顯,不只降低了培修頻次和勞動強度,進步了裝備的可靠性,而且還大大進步了裝備的應(yīng)用效力。
2、坡口機導軌定位和導軌間隙成績.
該坡口機的切削進給是由液壓油經(jīng)節(jié)流閥(調(diào)理進刀量)經(jīng)由過程液壓油缸推進機體和刀盤完成的,刀盤在扭轉(zhuǎn)切削過程當中使機體在360。偏向內(nèi)都蒙受徑向交變作用力,機體經(jīng)由過程導軌銜接在機座上。該坡口機雙側(cè)的導軌用6根錐形銷牢固在機座上,如圖3所示
由機體傳來的垂直偏向的交變作用力,使錐形銷漸漸松動,從而使機體和刀盤發(fā)生較大的發(fā)抖,形成切削不克不及失常停止乃至激發(fā)別的機件毀壞。依據(jù)這一環(huán)境,在保存原有錐形銷的基礎(chǔ)上,在導軌和機座的恰當?shù)匚汇@孔,加裝6套M20×140螺栓,如圖4所示,緊固并鎖死機身,從根本上辦理了機身發(fā)抖的成績。
在平常應(yīng)用中,導軌和襯板呈現(xiàn)磨損征象,導軌間隙增大,也會使機身和刀盤發(fā)生發(fā)抖,影響失常臨盆。在事情量大時,每兩三天就要調(diào)劑一次導軌間隙,能力使裝備失常事情。因為該機布局計劃不合理,使調(diào)劑導軌間隙這一簡略事情做起來十分繁雜。調(diào)劑螺釘位于機殼外部,停止調(diào)劑時要先拆掉重200多千克的刀盤,再拆掉與機殼銜接的液壓油管路和繁雜的操縱電路、光滑油管后,能力裝配機殼,顯露調(diào)劑螺釘停止調(diào)劑,事情量和勞動強度大,費時辛苦,平日調(diào)劑一次需要多半天的光陰,重大影響臨盆失常停止。鑒于此,在機殼與調(diào)劑螺釘對應(yīng)處開了一個小窗口,使得調(diào)劑便利多了,間隙變大后隨時可調(diào)劑,一次調(diào)劑可在幾分鐘內(nèi)完成,再也不需大拆大卸了,做到了省時省力。
3、液壓體系存在的成績
原坡口機的液壓體系,從葉片泵到液壓油細濾器之間的液壓油管用30ram的紫銅管,強度較低,加上銅管走向與其余管路穿插,電動機運轉(zhuǎn)發(fā)生的振動使管路之間互相碰觸、磨擦,常常形成油管斷裂和破壞,液壓體系落空壓力無奈失常事情,且這類毛病發(fā)生的頻次較高,對臨盆形成的影響較大。為此,抉擇了液壓體系常用的低壓軟管,加工并變動了討論,代替原有紫銅管,取患了很好的后果。